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百年鉛都的“煉鉛達(dá)人”

——記水口山公司八廠側(cè)吹爐車間主任池衛(wèi)兵

2016年07月28日 9:15 9221次瀏覽 來源:   分類: 鉛鋅資訊   作者:

  作為馳名中外的“世界鉛都”、中國(guó)鉛冶煉的開創(chuàng)者,水口山有色金屬集團(tuán)有限公司為中國(guó)鉛冶煉的發(fā)展作出了突出貢獻(xiàn)。“水口山煉鉛法”以投資省、見效快、原料適應(yīng)性強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)被國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委、工信部、環(huán)保部作為“十二五”實(shí)施有色產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型的首選工藝予以大力推廣應(yīng)用,這讓我們不得不提起水口山公司八廠側(cè)吹爐車間主任池衛(wèi)兵。作為“水口山煉鉛法”的重要參與者,池衛(wèi)兵始終扎根一線,為“水口山煉鉛法”的研發(fā)應(yīng)用、完善升級(jí)以及側(cè)吹爐的達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)奉獻(xiàn)了自己的青春和汗水,成為享譽(yù)一方的“煉鉛達(dá)人”。
  扎根一線:攻克難題優(yōu)化工藝
  1998年6月,剛大學(xué)畢業(yè)的池衛(wèi)兵來到水口山公司,從此與鉛冶煉結(jié)下“情緣”。他與眾多水口山煉鉛人一道,扎根鉛冶煉一線一干就是18年,在“水口山煉鉛法”的研發(fā)、完善、升級(jí)的“輪回”中,不斷超越。
  2014年,水口山鉛冶煉迎來了工藝升級(jí)換代的歷史機(jī)遇,投資1.88億元建設(shè)富氧側(cè)吹煤粒還原爐(以下簡(jiǎn)稱“側(cè)吹爐”)替代原鼓風(fēng)爐,升級(jí)“水口山煉鉛法”。用側(cè)吹爐代替鼓風(fēng)爐,實(shí)行“底吹+側(cè)吹”煉鉛新工藝是水口山煉鉛法完善升級(jí)的方向。為借鑒同行業(yè)先進(jìn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn),池衛(wèi)兵跑遍了大江南北,萬洋、豫北等多家知名企業(yè)都留下他孜孜求索的足跡。盡管由于技術(shù)保密很難獲取第一手資料,但細(xì)心的池衛(wèi)兵還是在現(xiàn)場(chǎng)的觀摩中獲得了不少靈感,發(fā)現(xiàn)了“液態(tài)渣側(cè)吹爐還原項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)方案”中的“瑕疵”。于是,池衛(wèi)兵大膽提出對(duì)鉛溜槽加以改進(jìn),取消鉛包環(huán)節(jié),既可防止鉛流結(jié)塊,又可節(jié)省燃煤。這一創(chuàng)造性建議被項(xiàng)目組及時(shí)采納。
  在項(xiàng)目建設(shè)和設(shè)備調(diào)試期間,池衛(wèi)兵每天堅(jiān)守在工地,嚴(yán)格監(jiān)察施工質(zhì)量;不斷創(chuàng)新設(shè)計(jì),精益求精,優(yōu)化煉鉛工藝。為找到最佳的配比參數(shù),他和同伴們整整奮戰(zhàn)了三天三夜,交替使用自動(dòng)閥門和儀動(dòng)閥門反復(fù)試驗(yàn)了100多次。通過大量的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比,最終采用自動(dòng)閥門,并將閥門壓力從5公斤調(diào)到2公斤,保證了氣體流量和流速的穩(wěn)定。針對(duì)原配套銅水嘴存在易損壞漏水的缺陷,池衛(wèi)兵與項(xiàng)目組其他技術(shù)人員一道,自主設(shè)計(jì)了一款“整體澆注一次成型”的整體埋管式銅水嘴,確保了銅水嘴耐高溫、耐磨、耐沖刷,且漏水概率極小。為了延長(zhǎng)爐體壽命,池衛(wèi)兵力主用鋁鉻骨料整體搗爐缸,比鎂鉻磚砌筑的爐缸結(jié)構(gòu)更穩(wěn)固,其耐沖刷、耐水、抗變形性能更加優(yōu)越。
  2014年10月,側(cè)吹爐一次性投產(chǎn)成功,并創(chuàng)造了國(guó)內(nèi)同類爐座面積最大、建設(shè)工期最短、建設(shè)資金最省、一次開爐成功等多項(xiàng)業(yè)內(nèi)紀(jì)錄。
  不辱使命:提前實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)
  側(cè)吹爐的建成投產(chǎn)后,新的車間應(yīng)運(yùn)而生。為了使側(cè)吹爐盡快達(dá)產(chǎn)達(dá)效,水口山公司八廠負(fù)責(zé)人徐旭東經(jīng)多方考慮后,決定由池衛(wèi)兵擔(dān)任側(cè)吹爐車間主任一職,并向池衛(wèi)兵提出“三個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)”的要求。
  在沒有任何經(jīng)驗(yàn)可以借鑒、操作尚不熟練的情況下,要在三個(gè)月內(nèi)達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)的難度可想而知。面對(duì)壓力,池衛(wèi)兵深知,要在短時(shí)間實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo),單靠自己個(gè)人的努力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠;只有充分調(diào)動(dòng)職工的積極性,發(fā)揮群眾的創(chuàng)造力才是王道。作為車間主任,池衛(wèi)兵身先士卒,每天吃住都在車間,現(xiàn)場(chǎng)處理各類問題:嚴(yán)格生產(chǎn)過程控制和設(shè)備管理,加強(qiáng)與前段工序底吹爐生產(chǎn)的協(xié)同銜接,多方位開展實(shí)驗(yàn)研究調(diào)整工藝參數(shù)……功夫不負(fù)有心人,在短短兩個(gè)月內(nèi),側(cè)吹爐圓滿實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。2015年,側(cè)吹爐日產(chǎn)粗鉛量最高350噸、平均產(chǎn)量223.6噸,年平均渣含鉛2.27%,年平均作業(yè)率98.5%,各項(xiàng)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到國(guó)內(nèi)同類工藝先進(jìn)水平。這標(biāo)志著水口山公司由此邁上了高效發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展的嶄新時(shí)代,并再次贏得中國(guó)乃至世界鉛冶煉領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。
  成功之路上總伴有艱難險(xiǎn)阻。2015年9月6日,側(cè)吹爐一風(fēng)嘴漏水造成爐缸隔膜,死爐幾乎成為現(xiàn)實(shí)。如果按往常的處理方法,將耗時(shí)至少15天,且經(jīng)濟(jì)成本和效益損失巨大。面對(duì)險(xiǎn)情,池衛(wèi)兵冷靜深思后提出了“油槍保溫熔渣,爆破破碎隔膜,升溫反應(yīng)沉鉛”的方案。幾經(jīng)努力,僅12個(gè)小時(shí)就成功解除險(xiǎn)情,避免直接損失30萬元和產(chǎn)值損失4000萬元,增添了水口山公司應(yīng)對(duì)新常態(tài)、攻堅(jiān)克難的巨大信心。
  “側(cè)吹爐建成投產(chǎn)前,我們每年鉛冶煉業(yè)務(wù)要虧損一億元,投產(chǎn)后的第二年我們就減虧了7000萬元,今年1至4月實(shí)現(xiàn)盈利600萬元??梢哉f,液態(tài)渣側(cè)吹爐還原項(xiàng)目的成功應(yīng)用,為水口山扭虧脫困打開了一扇希望之門,而池衛(wèi)兵就是這扇門的有力推動(dòng)者!”談及池衛(wèi)兵對(duì)水口山鉛冶煉的貢獻(xiàn),水口山公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理吳世忠這樣評(píng)價(jià)。

責(zé)任編輯:付宇

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